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BOP 井戸端 ROV 介入機能

ADC Energy Ltd(ADC)は、石油ガス事業者から、坑井終了(EOW)保守期間中に海底BOPの検査を実施し、BOPおよび坑井制御装置( WCE)。


ADCは、第5世代のBOPおよびMUX制御システムのオンボード検査を実行し、進行中のEnd of Wellの保守作業を目撃するために、石油およびガス事業者から契約を獲得しました。


ADCは、海底BOPスペシャリストをリグに動員して、計画されたEOW作業範囲中に掘削請負業者が実施している進捗状況と作業範囲について監視し、クライアントに報告しました。

これには、展開前のテストフェーズを目撃して報告するBOPとWCEの目視検査が含まれていました。 テストは、Well Operator(Duty Holder)の手順とAPI Standard53の要件に従って実施されました。

坑井オペレーター手順とAPIS53の両方の重要な要素として、BOP ROV介入システムとサードパーティROVポンピングスキッド機器の設計、状態、機能操作を検査し、機能をテストし、それらの互換性と適合性を観察しました。


検査されたBOPは、18つの環状部と3つのパイプラムを備えたNOV Shaffer NXT 4-15 / 2 "、XNUMXKスタックでした。

スタックには、複数のROV介入パネル、音響ポッド、緊急油圧バックアップシステム(EHBS)が装備されていました。 

53つのROV介入パネルがLMRPに設置され、XNUMXのROV介入パネルが下部スタックに設置されました。 提供された機能は、APISXNUMXの最小要件を超えていました

BOPスタックには、少なくとも重要な機能(各せん断ラム、XNUMXつのパイプラム、ラムロック、およびLMRPコネクタのラッチ解除)の操作を可能にするROV介入装置を装備する必要があります。

API S53、セクション7.3.20.1.1

ROVスタブレセプタクルに加えて、XNUMX本のフライングリードにスタブが装備されていました。

歴史的なトップサイドBOPROV介入テストのレビュー中に、ROVテストポンプを使用してROV介入から予想される実際の圧力と流量をシミュレートする際に、次の機能タイミングが記録されました。

演算操作時間(秒)
ブラインドシアーラム閉じる162
ケーシングシアーラム閉じる153
アッパーパイプラム閉じる228
ライザーコネクタアンラッチ(プライマリおよびセカンダリ)168
坑口コネクタアンラッチ(プライマリおよびセカンダリ)146

レビューされたすべてのタイミングは、API S53、セクション7.4.16.1.16に準拠していませんでした。

すべての重要な機能は、7.4.6.5.4の終了時間の要件を満たす必要があります。

(a)45秒以内に各RAMBOPを閉じます。 (c)ライザー(LMRP)コネクターのラッチを45秒以内に解除します。

API S53、セクション7.4.6.5.4

これらのタイミングを改善し、APIに準拠するために、ROVBOP介入スキッド用のアップグレードされたシステムがサードパーティから提供されました。 アップグレードは、高低ポンプBOP介入スキッドでした。 スキッドは改造であり、ROVの下に固定されるように設計されています。

介入スキッドは、合計4ガロンの容量を持つ130つの油圧リザーバーで構成されていました。 ポンプセットは、XNUMXつのフェーズで流体をポンプすることができました。

65GPMから1200PSIまで。 20GPMから5000PSIまで。

流体は、フライングリードとスタブを介して供給されました。


検査の結果、BOPROV介入パネルのレセプタクルとフライングリードスタブはすべて同じデザインであることがわかりました。 デュアルポートで、すべて1/2インチボアホースで接続されています。

フライングリードスタブとレセプタクルは、ピンエンドポートのみが接続されたデュエルポート設計でした。 レセプタクルポートは3/8 "NPTねじ山で、3/8" NPTから1/2 "JICフィッティングが取り付けられていました。

次に、1/2インチのホースがレセプタクルを機能のシャトルバルブに接続しました。

フライングリードは、接続された単一の1/2インチホースによって油圧供給に接続されました ピン エンドポート。 スタブのピンエンドポートも3/8 "NPTから1/2" JICフィッティングによるものでした。

重要な機能のレセプタクルのデュエルポートの設計は、APIS53に準拠していませんでした。

すべての重要な機能には、API17Hに従って設計されたシングルポートドッキングレセプタクルを取り付ける必要があります。

api s53、セクション7.3.20.1.3

APIS53およびAPI17Hに従って、レセプタクルは1インチのハイフロータイプCである必要があります。BOPに取り付けられたスタブとレセプタクルはタイプAであることがわかりました。デュアルポート設計、フィッティング、および1/2インチホースはすべてが流体の流れを重要な機能のオペレーターに制限します。

高低介入スキッドの試運転は、ADC検査官によって目撃されました。 圧力と流量は、65psiで1,200 GPMを供給する第20ステージのポンプと、5,000psiでXNUMXGPMを供給する第XNUMXステージのポンプで確認されました。 

65ガロンのポンプ速度は、43.5秒の最大のオペレーターの理論上の閉鎖時間を与えます。

高低介入スキッドの検査により、スキッドに1インチのボアホースが装備されていることが明らかになりました。 ホースはポンプシステムを突き刺しに接続しました。 突き刺しは1インチのハイフロータイプCでした。

タイプCの突き刺し(インターベンションスキッドに取り付けられている)がタイプAのレセプタクル(BOPに取り付けられている)に適合することが実証されました。 スタブのポートも、レセプタクルのパネル側のポートと一列に並んでいます。

これは、API 17H、図17-タイプAレセプタクル、および図20-タイプCスタブによって提供される寸法によっても確認されました。



ROVインターベンションタイプCスタブはタイプAレセプタクルに取り付けられている可能性がありますが、レセプタクルのポーティングとBOPに取り付けられた1/2インチのホースにより、スタブからの流体の流れが制限され、インターベンションスキッドが動作しなくなります。重要なBOPは設計どおりに機能します。

したがって、重要な機能の操作のタイミングはAPI S53に準拠しておらず、リアルタイムの井戸制御状況で操作された場合、井戸の閉鎖を遅らせる可能性があります。

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